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L'immagine mostra: il lander lunare giapponese è nella posizione sbagliata

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L'immagine mostra: il lander lunare giapponese è nella posizione sbagliata

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Il lander lunare è atterrato nella direzione sbagliata e i pannelli solari non forniscono energia. La foto è stata scattata dal robot Lev-2.

Poco dopo l'atterraggio del lander lunare giapponese sulla superficie lunare, è stato riferito che non riceveva energia dai suoi pannelli solari. La foto appena pubblicata mostra il perché.

Venerdì 19 gennaio Slim (l'Intelligent Lunar Exploration Lander) è atterrato sulla superficie della Luna. Il Giappone divenne quindi il quinto paese a riuscire nell’atterraggio morbido sulla Luna. Ma non tutto è andato come previsto.

Dopo l'atterraggio, per un po' non è stato possibile confermare lo stato del lander lunare e alla fine si è scoperto che i pannelli solari non fornivano energia al lander. L'agenzia spaziale giapponese JAXA, responsabile del lander, ha recentemente rilasciato un'immagine che spiega il motivo.

Slim è atterrato in modo errato, invece di mettere il piede sulla luna sembra essere ruotato di 90 gradi più del previsto. In questa situazione, la luce solare non raggiunge le celle solari.

Sbarco lunare sulla luna.

Il lander lunare è atterrato nella direzione sbagliata e i pannelli solari non forniscono energia. La foto è stata scattata dal robot Lev-2.

Illustrazione di come il lander è atterrato sulla superficie lunare.

Illustrazione di come il lander è atterrato sulla superficie lunare.

Slim aveva con sé durante il viaggio due piccoli robot, LEV-1 e LEV-2 (il veicolo per l'esplorazione lunare). Devono essere stati separati dal lander lunare durante l'atterraggio e dopo l'atterraggio entrambi i robot devono aver comunicato tra loro. Anche Lev-1 entrò in contatto con la Terra utilizzando le sue apparecchiature radio.

L'immagine intatta è stata scattata dal robot Lev-2 a forma sferica, chiamato anche Sora-Q, che deve essersi diviso in due al momento dell'atterraggio per poter poi strisciare sulla superficie lunare.

A 55 metri dalla porta

Lo Slim è stato sviluppato con l'obiettivo di poter atterrare entro 100 metri dal luogo di atterraggio previsto. Potrebbero esserci altri lander Zone di atterraggio 10 km. Secondo le stime, la JAXA sembra aver avuto successo in questa faccenda Circa 55 metri a est del presunto luogo dell'impatto.

Secondo JAXA, la ragione di un atterraggio improprio potrebbe essere la perdita di un motore durante l'atterraggio. Il software deve averlo notato e aver regolato la discesa, e si pensa che la velocità verticale fosse di circa 1,4 m/s al momento dell'impatto. Verranno condotte ulteriori indagini su come e perché la perdita di uno dei motori abbia influenzato l'atterraggio Secondo JAXA.

Disegni che mostrano il sito di atterraggio e il sito di atterraggio previsto.

Disegni che mostrano il sito di atterraggio e il sito di atterraggio previsto.

Ci sono ancora speranze di far rivivere il lander lunare, che è stato spento poche ore dopo l'atterraggio a causa della mancanza di energia dalle celle solari. In ogni caso, fino al prossimo 1 febbraio, quando il sole tramonterà nuovamente sul luogo dell'atterraggio, secondo la rivista Sito web Space.com.

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